汽车制造业改造项目
改造背景
经现场勘察,原有补偿装置缺乏全电流、全电压技术理念,没有系统分析负荷和功率因数变化;补偿原理错误;投切速度跟不上负荷变化速度;电容器、电抗器质量差,导致:
1.配电室断路器跳闸
2.功率因数仅为0.61左右,每月高额力调费罚款
3.无功补偿装置损坏停运
焊接车间变压器容量Sn=630KVA,该变压器主要负荷为焊接条生产线、精加工车间和办公照明电,其中焊接生产线都是以悬挂焊机为主。其中悬挂焊机是跨两相(380V)的负荷和部分三相负荷,是典型的非线性负载特性,设备初始功率因数低,存在严重的三相不平衡。该变压器集中补偿柜采用三相共补方式,补偿效果差未能投入使用。设备在运行中产生严重谐波,加大线路损耗和变压器损耗影响其使用寿命对电网造成严重污染,电压波动大。系统和设备之间无功传输量大造成线路电流增大,进而导致配电室出现跳闸现象,影响到该厂产量。
改造方案
我公司以“全电流、电压”前沿技术,对用户负荷、功率因数、谐波全面测试,对常态参数、谐波、系统短路容量等参数及变化进行系统分析,对原有补偿柜进行整体改造(300Kvar),使用可控硅作为投切元件,满足快速的无功变化需求,并针对现场跨相设备采用定制型“跨补”,有效降低负荷冲击产生的不平衡、瞬时大电流、谐波等问题。
改造对比
改造效果
1.通过谐波治理,减小注入系统的谐波电流,消除谐波对生产装备及成品的危害,减少因谐波造成电气隐患而引起的事故;
2.无功动态补偿,使功率因数达标,避免供电公司利率电费罚款;
3.大大降低谐波,提高供电安全性,改善电能质量;
4.提高设备(变压器、线路)利用率,通过补偿无功与谐波抑制,使总供电电流下降;
5.节能降耗。减小无功电流,使变压器和线路上损耗降低;通过滤除谐波,减少谐波电流在变压器和线路上的损耗;通过稳定电压,提高电能质量,提高了生产效率。
6.提高功率因数至0.92以上,有效避免力调电费。